在這個行業(yè)摸爬滾打了10年之后,宣建嵐從一名普通技術(shù)工成長為全國聞名的污泥焚燒技術(shù)專家、上海市“十大工人發(fā)明家”。作為石洞口污水處理廠污泥干化焚燒車間主任,宣建嵐自2004年從桃浦熱電廠被引進(jìn)到污泥處理行業(yè)以來,孜孜沉浸于如何將污泥處理得更好的探索之中,成為一名技術(shù)革新的能手。
引進(jìn)
說起城市污水處理的路徑,宣建嵐可謂爛熟于心。當(dāng)每天產(chǎn)生的成千上萬噸污水,順著地下密密麻麻的管道,進(jìn)入污水處理廠進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理后,他的工作才剛剛開始。同他打交道的,便是污水處理過程中產(chǎn)生的固體沉淀物質(zhì)以及從污水表面撇出的浮沫殘渣,統(tǒng)稱為污泥。其含水率高且不易脫水,因有機(jī)物含量較高而腐化發(fā)臭,并常常含有寄生蟲卵、細(xì)菌和重金屬等有害物質(zhì)。在一般的污水處理廠,這些污泥通過濃縮和機(jī)械脫水,含水率會從99%減至80%左右,隨即外運(yùn)填埋處理。而在石洞口污水廠,則需要繼續(xù)精細(xì)化處理,80%的污泥通過“干化+焚燒”得以徹底清除。
對于污泥的處理處置之道,宣建嵐亦是如數(shù)家珍。“目前主要有三種方式:一是傳統(tǒng)的深坑填埋。不但土地資源浪費(fèi)較大,而且容易造成嚴(yán)重的二次污染;二是堆肥農(nóng)用。雖有二次利用價值,但由于污泥中的重金屬和有害物質(zhì)會浸潤于土壤并為作物吸納,有害人體健康,近年來也逐漸被‘拋棄’了;三是污泥焚燒。即將含水率達(dá)80%的污泥通過干化或者直接進(jìn)入焚燒爐焚燒處理,在高溫爐里(850℃的爐溫)被分解成二氧化碳、水、氮?dú)獾葻o害物質(zhì)。與其它方法相比,一是能夠使有機(jī)物完全燃燒進(jìn)而分解,同時殺死病原體,環(huán)境污染物排放可控,是最安全的處置方法之一;二是焚燒處理速度快,不需要長期儲存。若能就地焚燒,還省去了長距離運(yùn)輸?shù)某杀,也不受天氣、季?jié)等條件的限制。”
作為石洞口污水處理廠隸屬的上海城投污水處理有限公司,共有18家污水處理廠,處理著上海近50%的污水。這些污水處理廠大都只進(jìn)行污泥的濃縮和機(jī)械脫水處理,后續(xù)工序則由石洞口污水廠承擔(dān),進(jìn)行污泥“干化+焚燒”處理,所;覡a(污泥中的無機(jī)物)僅為原來體量的1/10左右,減量化相當(dāng)徹底。
實(shí)際上,石洞口污水處理廠是國內(nèi)第一家應(yīng)用干化+焚燒技術(shù)的工廠。從德國安德里茨進(jìn)口的全干化干燥機(jī)和國產(chǎn)配套焚燒爐集成工藝于2004年開始試運(yùn)行。由于是國內(nèi)首次嘗試,該廠沒有一個相關(guān)專家和技術(shù)人員,于是將桃浦熱電廠從事污染綜合治理、了解類似工藝的宣建嵐“引”了進(jìn)來。
調(diào)試
石洞口污水處理廠采用的是流化床低溫全干化+鼓泡式流化床焚燒工藝,以導(dǎo)熱油作為熱媒,利用焚燒余熱進(jìn)行污泥干化,使能源得到循環(huán)利用。作為國內(nèi)首套引進(jìn)裝置,宣建嵐面對的是全外文的操作說明和顯示屏。
為了搞清楚各種符號的含義,設(shè)備調(diào)試期間,宣建嵐幾乎寸步不離地跟在外方專家后面,觀察著、琢磨著、學(xué)習(xí)著。外方專家休息時,他就看自己貼在墻上以便隨時琢磨的操作說明和圖紙。其時,設(shè)備正好出了一次故障,宣建嵐目不轉(zhuǎn)睛地盯住外方專家如何處理,也暗自給出了自己的解決方案。當(dāng)發(fā)現(xiàn)兩者大致相同時,宣建嵐頓時心里多了些底氣。
調(diào)試結(jié)束之后,外方專家僅花兩個小時作了簡單的培訓(xùn)就告撤離了。如何讓進(jìn)口設(shè)備安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行?作為焚燒車間主任,宣建嵐感到了莫名的壓力。那段時間,他總是第一個到生產(chǎn)現(xiàn)場,與技術(shù)員一起監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行;下班后也經(jīng)常待在辦公室里,針對運(yùn)行中遇到的數(shù)據(jù)異常等問題進(jìn)行分析排摸,擬定解決方案。
運(yùn)行初期,核心進(jìn)口設(shè)備與輔助國產(chǎn)設(shè)備的配合方面問題不斷。面對諸多技術(shù)難題,宣建嵐一方面去圖書館翻閱文獻(xiàn)資料,另一方面請教設(shè)計院的工程師,并不斷與國產(chǎn)設(shè)備廠商溝通,研究技術(shù)改進(jìn)措施。
經(jīng)過3個月的艱難摸索,難關(guān)一個個被攻克了;到2005年1月,整個系統(tǒng)終于完全被打通并實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行。
優(yōu)化
由于國內(nèi)污泥的含砂量比設(shè)備設(shè)計參數(shù)要高四五倍,干化過程中設(shè)備與配件磨損非常嚴(yán)重,維修更換成為家常便飯。“當(dāng)時污泥處理廠要通過進(jìn)出口公司采購備件,來回得花3個月到半年時間。而因備件不到貨,一旦出故障就只能停工干等。”
為了提高設(shè)備運(yùn)行時間和效率,宣建嵐開始琢磨國產(chǎn)替代。作為污泥干化系統(tǒng)的主要輔助設(shè)備之一,給料分配器的主要作用是對送入干燥爐的濕污泥進(jìn)行切割、粉碎和拋撒。剛開始運(yùn)行時,就發(fā)現(xiàn)給料分配器很容易故障,直接影響污泥進(jìn)料,甚至造成干燥爐內(nèi)污泥淤結(jié),無法正常生產(chǎn)。通過仔細(xì)觀察,宣建嵐發(fā)現(xiàn)問題出在給料分配器的軸封氣源和氣封的位置上,于是他經(jīng)過一番“手術(shù)”,終于徹底解決了這一難題。
干化后的污泥在焚燒前,需要混入一定比例的石灰石,以起到脫硫的作用。原來的石灰添加裝置運(yùn)行極不穩(wěn)定,石灰倉內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)起拱現(xiàn)象,致使污泥與石灰難以均勻混合,焚燒后煙氣排放不能達(dá)標(biāo)。為此,宣建嵐和同事們再次攻關(guān),一方面優(yōu)化添加裝置,另一方面在石灰倉底部安裝破拱裝置,使石灰入爐通道得以暢通,消除了影響煙氣達(dá)標(biāo)排放的不利因素。
污泥焚燒后,產(chǎn)生的飛灰通過機(jī)械輸送到儲存灰倉。以前的輸送設(shè)備笨重老舊,很容易磨損,一兩個星期就會出次故障,維修強(qiáng)度大、時間長、費(fèi)用高。宣建嵐和他的同事們找來了浙江大學(xué)的教授們一起探討、改進(jìn),終于研制開發(fā)成功以氣動力代替機(jī)械輸送的新型物料輸送裝置。不但結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行穩(wěn)定、維修費(fèi)用低,最重要的是解決了磨損問題。“現(xiàn)在一年半左右換個部件就行,故障可控。”宣建嵐表示。
就這樣,經(jīng)過宣建嵐和同事的不斷努力,冷凝換熱器的噴嘴、風(fēng)機(jī)主軸及葉輪、給料分配器滾輪、污泥給料機(jī)等設(shè)備及部件都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化,其運(yùn)行穩(wěn)定性和使用周期甚至超過了原進(jìn)口產(chǎn)品。尤其是給料分配器,實(shí)現(xiàn)了完全國產(chǎn)化。“以每年運(yùn)行10個月計算(一年二次檢修,每次一個月),過去平均兩個月要更換一次,一年至少要花75萬元;而國產(chǎn)品平均兩個半月更換一次,一年花不了10萬元。”
至目前,宣建嵐和同事們的國產(chǎn)化探索,已累計為企業(yè)節(jié)約采購成本1890萬元,在其所獲得的7項實(shí)用新型專利中,僅《一種焚燒飛灰輸灰裝置》一項每年就節(jié)約采購成本90萬元。
宣建嵐所帶領(lǐng)的團(tuán)隊終于為石洞口污水處理廠實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)第一套污泥處置系統(tǒng)的成功應(yīng)用,填補(bǔ)了國內(nèi)在此領(lǐng)域的空白,并起到了引領(lǐng)作用。由此,還申請受理了3項發(fā)明專利。
改革
污泥進(jìn)入干燥機(jī)后,通過與干燥機(jī)內(nèi)的導(dǎo)熱油換熱器進(jìn)行熱交換,會變成含水率低于8%的干顆粒。由于污泥的含砂率高,不可避免會對換熱器密集盤曲的管道產(chǎn)生磨損。而一旦磨損加劇,就有可能發(fā)生導(dǎo)熱油泄漏。
2007年初,宣建嵐和他的同事們第一次“遭遇漏油”事件。由于導(dǎo)熱油盤管位于污泥干燥機(jī)內(nèi)部,其間管道布置密集,空間狹小,無法用肉眼發(fā)現(xiàn)泄漏之處,用了十幾天才能找到漏點(diǎn),對生產(chǎn)帶來了影響。事后通過總結(jié),在遇到導(dǎo)熱油第二次泄漏時,即采用了土辦法,一兩天就能準(zhǔn)確找到漏點(diǎn)。宣建嵐所說的土辦法,就是鉆到干燥機(jī)內(nèi)直接尋找漏點(diǎn)。“身處加熱的下水道,你想想會是什么滋味?”那段日子,宣建嵐幾乎每天都要鉆好幾次。“工作服都會被里面的氣味腐蝕得質(zhì)地變薄、露出纖維,變成一個個破洞。人出來后,就是洗手八遍還是會有味道的。”
由于干燥機(jī)內(nèi)無法對漏點(diǎn)進(jìn)行焊接,最初宣建嵐他們采取把有漏點(diǎn)的管子切掉后封住的辦法,解決漏油問題。但此后由于磨損嚴(yán)重,這套干化焚燒裝置總計出現(xiàn)47次故障,漏油也越來越頻繁。
如何更好更快找到漏點(diǎn)?一次給自行車補(bǔ)胎時,宣建嵐得到了靈感,壓縮空氣檢漏法能直觀簡單準(zhǔn)確地找到漏點(diǎn)。此后,他又通過發(fā)散思維創(chuàng)新方法,利用膨脹螺絲的原理,自行設(shè)計了封堵漏油管的專用螺絲。
為了徹底解決漏油難題,在導(dǎo)熱油盤管整體更換時,宣建嵐和同事們向德方公司提出了三條優(yōu)化建議:將導(dǎo)熱油管的材料由低碳鋼改為低合金鋼(更耐磨),油管壁厚由3毫米增加到了4毫米,將內(nèi)置換熱器由縱向兩組布置改為左中右三組抽屜式布置。三條建議均被采納。其中第三條建議不但使換熱器實(shí)現(xiàn)了分組梯次更換,使維修變得簡單,而且還能“翻身”使用,使用壽命由此提高了50%。
通過各項優(yōu)化和改革,石洞口污泥干化焚燒裝置效率大大提高。運(yùn)行時間從不足5000小時/年,提高到7000小時/年,綜合效率提升了40%,年累計增加污泥處理量10920噸,成為國內(nèi)首套連續(xù)、安全運(yùn)行的系統(tǒng)。
2009年,根據(jù)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),宣建嵐和同事們編制了國內(nèi)首部《城鎮(zhèn)污水污泥流化床干化焚燒技術(shù)規(guī)程》,填補(bǔ)了我國污泥處置行業(yè)技術(shù)規(guī)程和運(yùn)行管理方面的空白。該規(guī)程2009年3月起施行,成為國內(nèi)該行業(yè)的示范標(biāo)準(zhǔn)。
在這個行業(yè)摸爬滾打了10年之后,宣建嵐實(shí)現(xiàn)了自我蛻變:從一名普通的學(xué)徒工到全國污泥焚燒技術(shù)專家;從“小改小革”的技術(shù)工到申請多項國家專利的發(fā)明家;從帶領(lǐng)十個人的小班組到成為二十余人的首席技師工作室團(tuán)隊的領(lǐng)頭人。2013年5月,他被評為上海市第九屆“十大工人發(fā)明家”。
升華
在污泥處理設(shè)備不斷優(yōu)化的改革探索中,外方對宣建嵐團(tuán)隊的“攻堅能力”刮目相看,原先的技術(shù)指導(dǎo)者如今變成了技術(shù)合作方。
德方設(shè)備廠商專門與石洞口污水處理廠簽署合作協(xié)議,將其在中國的設(shè)備調(diào)試和培訓(xùn)業(yè)務(wù)交給了宣建嵐他們。
先是北京清河污泥干化焚燒項目,接著是白龍港污泥干化項目,從對設(shè)備調(diào)試階段出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改、消缺、優(yōu)化建議,到運(yùn)行階段培訓(xùn)操作人員以及幫助制訂操作規(guī)程和運(yùn)行方案,宣建嵐團(tuán)隊的專業(yè)精神、精湛的技藝和良好的服務(wù)意識得到了交口稱贊。
而在杭州七格污泥干化焚燒示范項目中,宣建嵐和他的團(tuán)隊則為污泥干化焚燒實(shí)現(xiàn)首個全部國產(chǎn)化奉獻(xiàn)了多年積累的經(jīng)驗(yàn)。該項目總設(shè)計時,即得到宣建嵐他們所提供的系統(tǒng)優(yōu)化方案和技術(shù)咨詢。設(shè)備調(diào)試期間,針對系統(tǒng)存在的不足,又提出了150條改進(jìn)建議,全部得到采納,對整個污泥處理行業(yè)起到了積極推進(jìn)作用。
技術(shù)上,宣建嵐精益求精;工作上,他更是無私地將技術(shù)經(jīng)驗(yàn)傳授給青年員工。“我的工作有兩個,一是技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行設(shè)備國產(chǎn)化,二是把小青年帶出來。”目前,以宣建嵐名字命名的首席技師工作室已成為污泥處置行業(yè)技術(shù)人員成才的平臺。在這個城投總公司首批命名的“勞模創(chuàng)新工作室”中,他先后帶教的12名熱力司爐工分別晉升為高級工和技師。