凈水污泥中回收的混凝劑處理印染廢水的中試研究
凈水污泥中回收的混凝劑處理印染廢水的中試研究
魏美潔1,丁曙東1,王東田1,姜?jiǎng)P2,于水利2
(1.蘇州科技學(xué)院環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇蘇州 215011;2.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)
摘要:從凈水污泥中回收鋁鹽混凝劑,并將其用于印染廢水的處理中。中試結(jié)果表明,當(dāng)回收混凝劑的投加量為20 mg/L時(shí),經(jīng)混凝沉淀處理后,對(duì)印染廢水中COD、色度和SS的平均去除率分別可達(dá)到37.46%、72.97%和86.10%,且出水B/C值可由原來(lái)的0.27增至0.37,明顯改善了印染廢水的可生化性,減輕了后續(xù)生化段的有機(jī)負(fù)荷;回收混凝劑呈酸性,因此無(wú)需在調(diào)節(jié)池加酸,即可對(duì)印染廢水的堿性起到中和作用;與聚合氯化鋁(PAC)商品相比,采用回收混凝劑可使整個(gè)工藝的HRT縮短12h,且其出水水質(zhì)更好,可滿足排放要求。
濱海工業(yè)區(qū)是紹興市紡織印染業(yè)的集中地,該工業(yè)區(qū)籌建的江濱水處理公司的印染廢水處理量約為20×104m3/d。2010年11月—2011年5月,筆者在濱海工業(yè)區(qū)進(jìn)行了印染廢水處理的中試,旨在為即將興建的污水處理廠提供技術(shù)支撐,試驗(yàn)內(nèi)容之一是考察從凈水污泥中回收的混凝劑對(duì)印染廢水的處理效能。印染廢水的有機(jī)物含量高、成分復(fù)雜、色度大、pH值高、水質(zhì)變化大,是公認(rèn)的難處理工業(yè)廢水之一,目前主要采用物化與生化相結(jié)合的方法進(jìn)行處理,其中物化法中采用較多的是混凝沉淀法。筆者在中試過(guò)程中采用了兩種混凝劑進(jìn)行對(duì)比,分別是固體聚合氯化鋁(PAC)和從凈水污泥中回收的混凝劑。
1 印染廢水水質(zhì)及中試工藝流程
1.1 印染廢水水質(zhì)
印染廢水取自紹興縣齊賢鎮(zhèn)柯海公路1#泵站,其中含有極少量的生活污水,其COD和BOD5濃度分別為(900~1700)、(100~250)mg/L,SS為400~800mg/L,色度為500~2000倍,pH值為9.0~11.0,溫度為20~35℃,可知,該印染廢水的可生化性較差,B/C值在0.24~0.34之間。印染廢水的排放目標(biāo)如下:COD≤100mg/L,BOD5≤25mg/L,SS≤70mg/L,色度≤40倍,pH值為6~9。
1.2 中試工藝流程
中試的處理規(guī)模為2.5m3/d,工藝流程見圖1。工藝特點(diǎn)主要體現(xiàn)在:①選用高效混凝劑,最大限度地去除印染廢水中不可生化降解的溶解性COD和不溶性顆粒COD,從而提高混凝沉淀出水的可生化性,減輕后續(xù)生化段的有機(jī)負(fù)荷,進(jìn)而縮短HRT;②水解酸化段采用改進(jìn)型ABR反應(yīng)器,強(qiáng)化水解酸化效果,促進(jìn)大分子和帶發(fā)色基團(tuán)的聚合物的裂解。吸附濾柱內(nèi)填充石英砂與顆;钚蕴侩p層濾料。
圖1 中試工藝流程
2 混凝劑的回收方法及其特性
自來(lái)水廠廣泛使用硫酸鋁、聚合氯化鋁作為混凝劑,因此凈水污泥中的含鋁率也較高。以前凈水污泥只是簡(jiǎn)單地被排放掉,現(xiàn)在已開始對(duì)凈水污泥進(jìn)行回收再利用。在試驗(yàn)中,凈水污泥取自蘇州新區(qū)某自來(lái)水廠,該廠采用的混凝劑為PAC。筆者采用超聲波與酸協(xié)同回收凈水污泥中的鋁鹽混凝劑。由于凈水污泥中除了加入的鋁鹽混凝劑外,還有原水中的粘土懸浮顆粒物,因此回收的混凝劑中不僅含有鋁鹽,還有鐵鹽、鈣鹽、鎂鹽等。目前這項(xiàng)混凝劑回收技術(shù)已經(jīng)獲得了國(guó)家專利。
經(jīng)檢測(cè),回收混凝劑中的Al、Fe、Ca、Mg、Mn、Si含量分別為8 000、1658、589、340、146、604mg/L,Cd、Cr、Pb、Hg和As含量低于檢測(cè)限(0.05mg/L),pH值為1.0?芍厥栈炷齽┲械闹饕煞质Al、Fe、Ca、Mg、Si等,其他有毒有害重金屬的含量較低;另外回收混凝劑呈酸性,而印染廢水呈堿性,因此采用回收混凝劑處理時(shí)可起到一定的中和作用,無(wú)需加酸調(diào)節(jié)廢水的pH值。
3 中試工藝的運(yùn)行效果
3.1 混凝沉淀段的運(yùn)行效果
根據(jù)混凝攪拌試驗(yàn),確定中試的混凝劑投加量為20mg/L(以鋁離子濃度計(jì),下同)。2011年1月21日—27日的檢測(cè)結(jié)果顯示,在進(jìn)水COD為1009~1443mg/L(均值為1244mg/L)、色度為985~1300倍(均值為1180倍)、SS為676~720mg/L(均值為698mg/L)、B/C值為0.24~0.30(均值為0.27)的條件下,經(jīng)混凝沉淀處理后,出水COD降至684~873mg/L(均值為778mg/L)、色度降至290~362倍(均值為319倍)、SS降至87~110mg/L(均值為97mg/L),對(duì)COD、色度和SS的平均去除率分別為37.46%、72.97%和86.10%,出水B/C值升至0.35~0.41(均值為0.37),可生化性顯著增強(qiáng)。
3.2 生化段的運(yùn)行效果
生化段是印染廢水處理工藝的核心,直接關(guān)系到最終出水水質(zhì)能否達(dá)標(biāo)。由于冬季氣溫較低,為保證生化處理所需的水溫,在生化池安裝了加熱器;同時(shí)沿廊道安裝了蠕動(dòng)攪拌器進(jìn)行適度攪拌,使污泥處于懸浮流動(dòng)狀態(tài),促進(jìn)廢水與污泥的充分混合,強(qiáng)化傳質(zhì)作用。
2011年1月21日—27日的檢測(cè)結(jié)果顯示,混凝沉淀出水經(jīng)水解酸化池和好氧池處理后,COD濃度降至130~145 mg/L(均值為137 mg/L),色度降至85~105倍(均值為92倍),生化段對(duì)COD和色度的平均去除率分別高達(dá)82.39%和71.16%,表明生化工藝段的運(yùn)行效果較好。水解酸化池的進(jìn)水pH值在8.2左右,出水pH值基本在7.2左右,經(jīng)好氧池處理后出水pH值的范圍為8.0~8.3。
3.3 系統(tǒng)的整體運(yùn)行效果
系統(tǒng)對(duì)印染廢水中COD的去除效果見圖2(去除率是相對(duì)于原水而計(jì)算得到的)?芍,對(duì)COD的去除主要發(fā)生在混凝沉淀段與生化段,吸附濾柱對(duì)COD的去除率較低。對(duì)于COD在1500mg/L左右的印染廢水,經(jīng)混凝沉淀處理后,COD可降至900 mg/L以下,再經(jīng)生化段和吸附濾柱處理后,系統(tǒng)最終出水COD均在100 mg/L以下。
圖2 中試系統(tǒng)對(duì)COD的去除效果
4 不同混凝劑的處理效果對(duì)比
4.1 不同混凝劑對(duì)HRT的影響
分別使用市場(chǎng)上工業(yè)級(jí)的固體PAC(Al2O3含量≥28%)及從凈水污泥中回收的混凝劑,在保持原水水質(zhì)條件基本相同、二沉池出水COD為80~100mg/L、混凝劑投加量為20mg/L的條件下,采用兩種混凝劑分別運(yùn)行10d,結(jié)果表明,采用固體PAC為混凝劑時(shí)HRT為68h,而采用回收混凝劑時(shí)HRT僅為56h,比采用PAC時(shí)縮短了12h。
4.2 不同混凝劑對(duì)二沉池出水水質(zhì)的影響
在保持原水水質(zhì)條件基本相同、HRT為56h、混凝劑投加量為20mg/L的條件下,分別采用PAC和回收混凝劑連續(xù)運(yùn)行1周,檢測(cè)二沉池出水COD濃度與色度。結(jié)果表明,采用PAC作為混凝劑時(shí),二沉池出水COD平均值為132mg/L,色度為90倍;采用回收混凝劑時(shí),二沉池出水COD平均值為95mg/L,色度為66倍。相比之下,回收混凝劑對(duì)印染廢水的處理效果更好,出水COD和色度可以達(dá)到排放要求。
5 結(jié)論
當(dāng)回收混凝劑的投加量為20mg/L時(shí),混凝沉淀段對(duì)印染廢水的COD、色度和SS的平均去除率分別可達(dá)到37.46%、72.97%和86.10%,且混凝沉淀出水的可生化性得到明顯改善,B/C值由印染廢水的0.27升至0.37,減輕了后續(xù)生化段的有機(jī)負(fù)荷;回收混凝劑呈酸性,因此無(wú)需在調(diào)節(jié)池加酸,即可對(duì)印染廢水的堿性起到中和作用;與PAC商品相比,采用回收混凝劑可以使整個(gè)工藝的HRT縮短12h,并且在相同的運(yùn)行條件下,采用回收混凝劑時(shí)二沉池出水COD和色度值更低,滿足排放要求。
本文榮獲《中國(guó)給水排水》2013年度“得利滿”優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)
微信掃一掃
獲得更多內(nèi)容
手機(jī)掃一掃,即可免費(fèi)申請(qǐng)加入
中國(guó)污泥處理處置戰(zhàn)略聯(lián)盟(310位水行業(yè)代表了)