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中國污泥處理處置戰(zhàn)略聯(lián)盟(336位水行業(yè)代表了)
給水廠106項提標(biāo)改造深度處理案例—浸沒式超濾膜水廠的設(shè)計及運行
大型浸沒式超濾膜水廠的設(shè)計及運行
紀(jì)洪杰1,于海寬1,沈裘昌2,田希彬1,郭愛玲1
(1.東營市自來水公司,山東東營257091;2.上海市政工程設(shè)計研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海200092)
1 水廠簡介
東營市南郊水廠2005年6月供水能力達(dá)到10萬噸/天。水廠以南郊水庫引黃水為原水,黃河水經(jīng)過沉砂處理后進(jìn)入南郊水庫,水廠直接從水庫取水,采用二氧化氯、液氯混合預(yù)氧化/混凝沉淀/砂濾/液氯消毒的常規(guī)處理工藝,出廠水水質(zhì)能夠達(dá)到原《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—85)的35項指標(biāo)要求。
2009年12月南郊水廠實施了水質(zhì)提標(biāo)改造工程,在原常規(guī)工藝基礎(chǔ)上建設(shè)了粉末活性炭投加系統(tǒng)和浸沒式超濾系統(tǒng),這是國內(nèi)設(shè)計和建設(shè)的首條10萬噸/天級的浸沒式超濾凈水系統(tǒng),在原水受到微污染的情況下,出廠水水質(zhì)達(dá)到了新頒《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749 —2006)的106項指標(biāo)要求。
2012年5月南郊水廠開工建設(shè)了規(guī)模為10萬噸/天的擴(kuò)容工程,生產(chǎn)原水為距離南郊水廠28 km之遙的永鎮(zhèn)水庫,該水庫也是一座引黃水庫。擴(kuò)容工程采用高錳酸鹽預(yù)氧化系統(tǒng)/高密度生物粉末活性炭接觸氧化/超濾膜深度處理工藝,預(yù)計2013年10月底投產(chǎn)。屆時南郊水廠將實現(xiàn)多水源供水,總規(guī)模達(dá)到20萬噸/天,極大地提高東城區(qū)供水水質(zhì)和保障率。
南郊水廠由專用的引黃水庫——南郊水庫取水。2009年—2012年南郊水庫水質(zhì)如下:
①濁度、溫度。水庫原水濁度相對較低,平均約為10 NTU;冬季低溫低濁,冬季濁度平均為3.54 NTU,水溫平均為4.9 ℃。
②氨氮。水庫氨氮最高為0.95 mg/L,最低為0.1 mg/L,均值在0.4 mg/L以下。水庫水的總氮均值約為1.99 mg/L。
③耗氧量(CODMn)。水庫水耗氧量最高為6.15 mg/L,最低為2.12 mg/L,均值在3.51 mg/L。
此外夏季藻類在水庫原水中表現(xiàn)尤為突出,高藻期藻類的均值為9 000萬個/天/L。
黃河水中溴化物的含量長期較高,對南郊水庫的抽樣檢查發(fā)現(xiàn),原水中溴化物(Br-)的含量高達(dá)154 μg/L,原水中的溴化物如果采用臭氧氧化工藝時,會產(chǎn)生強(qiáng)致癌物質(zhì)——溴酸鹽。
2 改(擴(kuò))建工程工藝選擇
南郊水廠改造工程的工藝流程見圖1(a),其核心為在常規(guī)工藝后增加活性炭-超濾膜工藝,該工藝解決了老舊水廠水質(zhì)提標(biāo)的改造問題。目前超濾膜系統(tǒng)安全運行了三年多,出水水質(zhì)穩(wěn)定,各項檢測指標(biāo)符合新頒國標(biāo)要求。擴(kuò)容工程的工藝流程見圖1(b),該工藝采用高錳酸鹽復(fù)合藥劑預(yù)氧化/粉末活性炭/混凝沉淀/超濾膜組合工藝。與現(xiàn)有的凈水工藝相比,采用了氣動混合、氣動絮凝、短板沉淀,去掉了V型濾池,超濾膜池直接設(shè)置在沉淀池末端,組成了綜合的沉淀膜池。
圖1 南郊凈水廠工藝流程
3 值得注意的幾個問題
3.1 設(shè)計方面
3.1.1 適當(dāng)確定膜的設(shè)計通量
一般宜選擇膜經(jīng)濟(jì)通量的90%左右作為設(shè)計通量。對于已達(dá)到設(shè)計負(fù)荷的老水廠改造,建議膜池膜組一次性配置并適當(dāng)留有余量;對新建膜水廠宜在滿足當(dāng)前供水需求的同時,逐年增加膜組數(shù)量。
南郊水廠提標(biāo)改造工程設(shè)有12個膜池,每個膜池過濾面積為12 600 m2,設(shè)有6個膜組,每組設(shè)2 100 m2膜組件,采用離線化學(xué)清洗,減小了因化學(xué)清洗對膜池產(chǎn)水量的影響。
擴(kuò)容工程中膜組采用了在線化學(xué)清洗,膜池數(shù)量的選擇方面考慮了膜組離線清洗時產(chǎn)水量的保障問題。同比提標(biāo)改造工程多了4個膜池作為備份,可保障膜池化學(xué)清洗的產(chǎn)水需求。
3.1.2 優(yōu)化膜池進(jìn)水
改造工程為了解決進(jìn)水對膜絲的沖擊作用,采用了在進(jìn)水口前面位置安裝1 200 mm×1 600 mm的不銹鋼消能板的方法,大大減小了膜池進(jìn)水口處側(cè)向進(jìn)水對膜絲的沖擊影響。
擴(kuò)容工程采用了自帶防護(hù)的新型柱狀膜組件,徹底解決了這方面的問題。
3.1.3 粉炭投加點及投加方式的選擇
改造工程設(shè)有前、后投加點。前投加點一般為原水進(jìn)水口投加,這樣能使粉炭達(dá)到最大吸附效果。但如果取水口遠(yuǎn)離水廠,則必須新建粉炭投加泵房,增加投資,且不易維護(hù)管理。后投加點設(shè)在膜池進(jìn)水管上,作為應(yīng)急備用,生產(chǎn)試驗中投量達(dá)2 mg/L時,對去除有機(jī)物并不明顯。
投加量的確定:粉炭的投加量應(yīng)根據(jù)原水的水質(zhì)的特點,通過試驗確定投加量。南郊水廠的原水有機(jī)物含量較低,夏季高藻期粉炭的投加量約為6~8 mg/L,冬季約為3 mg/L。
粉炭投加方式有濕式和干式兩種,投加泵有螺桿泵和凸輪泵。改造工程中采用螺桿投加泵濕式投加方式,在使用過程中發(fā)現(xiàn)效果不是很好,在投加過程中粉炭容易飄散,危害操作人員健康并污染環(huán)境。此外,螺桿泵在長時間運行后,其定子部分極易磨損,造成故障,其在使用的持久性能方面不如凸輪泵,所以擬將螺桿泵改為凸輪泵。擴(kuò)容工程在粉炭投加的選擇方面做了改進(jìn),使用水射器投加,以降低粉炭顆粒對周邊環(huán)境的影響。
3.1.4 膜池總進(jìn)水閥門的控制
超濾膜車間為全自動控制,設(shè)定各種參數(shù)后自行運行,但是膜池總進(jìn)水閥門往往被忽略。設(shè)計者一般認(rèn)為設(shè)置該閥門主要為檢修使用,當(dāng)膜池的進(jìn)水量大于其膜組產(chǎn)水量時,多余的水就會溢流,以便保障膜池安全。但實際運行過程中,膜前的閥門還應(yīng)擔(dān)負(fù)著調(diào)節(jié)進(jìn)水量的作用,作為大型超濾系統(tǒng),如果產(chǎn)生溢流,則造成的水資源浪費是巨大的,所以在設(shè)計時應(yīng)能夠使膜池前的閥門開啟度與膜池的水位相關(guān)。在膜池發(fā)生溢流的情況下,調(diào)減進(jìn)水閥門的開啟度;進(jìn)水量不足時增加閥門的開啟度。
3.2 系統(tǒng)運行方面
3.2.1 適時調(diào)整反沖洗周期
膜的沖洗系統(tǒng)分兩部分,一是通過曝氣利用氣泡的剪切作用對膜絲進(jìn)行擦洗,另一部分是采用清水進(jìn)行反沖洗。沖洗強(qiáng)度:氣沖強(qiáng)度以膜池面積計為60 m3/(m2·h);水反沖強(qiáng)度以膜面積計為60 L/(m2·h),每格膜池反洗時間為120 s,先曝氣90 s后氣水反沖30 s。根據(jù)季節(jié)和水溫調(diào)整反沖洗周期,本工程初期反沖洗周期在冬、春季為5 h,夏、秋季采用8 h,盡管系統(tǒng)已經(jīng)運行43個月,沖洗周期沒有變化。擴(kuò)容工程膜組自帶了曝氣系統(tǒng),設(shè)計上保留了池底的曝氣系統(tǒng),主要為加強(qiáng)廢水排放的效果。
3.2.2 合理確定化學(xué)清洗周期
近4年來,我們先后對12個膜池膜組進(jìn)行了3次在線化學(xué)清洗,其中對2個膜池膜組進(jìn)行了1次離線化學(xué)清洗比對試驗。在膜組運行初期,跨膜壓差均值在20~30 kPa之間,一個運行周期(5~6 h)后,跨膜壓差均值在30~45 kPa之間,同比上升40%左右,經(jīng)過氣水清洗后,跨膜壓差均值又恢復(fù)到20~30 kPa之間,說明這部分膜污染主要表征為可逆膜污染,通過物理的清洗方式基本上能夠去除可逆膜污染。經(jīng)過一個化學(xué)洗周期(約12~15個月)運行后,跨膜壓差均值在45~55 kPa之間,同比增長1倍左右,這時氣水清洗后,跨膜壓均值在40~45 kPa之間,同比降低不到10%,表明隨著膜組運行時間的積累,膜的不可逆污染逐步增加,物理清洗對膜污染的去除效果逐漸減弱;瘜W(xué)清洗后,跨膜壓差均值在30~35 kPa之間,同比降低10%左右,說明化學(xué)清洗對膜的不可逆污染有一定的去除效果。但是膜組再運行30 d左右后,跨膜壓差又逐漸恢復(fù)到30~35 kPa之間,可見長時間的運行后,膜的不可逆污染已基本趨于穩(wěn)定。同時還發(fā)現(xiàn),經(jīng)過化學(xué)清洗的膜組抽吸泵電流值同比下降15%左右,說明化學(xué)清洗對節(jié)約能耗作用明顯。
3.2.3 膜前消毒劑的投加與膜后消毒劑的改進(jìn)
超濾膜工藝中,有觀點認(rèn)為在沉淀池出水進(jìn)入超濾膜池前投加一定的消毒劑,對減緩膜污染、延長膜壽命有非常明顯的作用,但通過生產(chǎn)試驗發(fā)現(xiàn),膜池前投加消毒劑對整個膜系統(tǒng)的影響不很明顯。主要原因:①為應(yīng)對藻類的影響,在工藝前端投加了液氯和二氧化氯進(jìn)行滅菌除藻,所以沉淀池出水中顆粒物、藻類等對超濾膜產(chǎn)生影響的物質(zhì)含量已處于較低水平;②前端投加消毒劑均為過量投加,沉淀池出水中已經(jīng)含一定量的消毒劑,所以膜池前投加消毒劑所產(chǎn)生的作用不明顯。
南郊超濾水廠于2012年9月采用二氧化氯替代液氯對管網(wǎng)水進(jìn)行消毒。經(jīng)過長時間監(jiān)測發(fā)現(xiàn),使用二氧化氯消毒生成的THMs要比使用液氯消毒生成的THMs低10倍。使用二氧化氯對出廠水及管網(wǎng)水進(jìn)行消毒,比使用傳統(tǒng)的液氯消毒更能保障飲用水的安全,其中對CODMn的控制,二氧化氯稍優(yōu)于液氯,但對氨氮的控制,二氧化氯優(yōu)勢明顯,使用二氧化氯后水中的氨氮要比使用液氯低50%以上。
專家點評:隨著環(huán)境污染的加劇,引用水源地水質(zhì)的不斷惡化,安全供水提到議事日程。本論文通過對東營水廠的詳細(xì)介紹,總結(jié)了浸沒式超濾膜工藝處理低溫低濁度,高藻,微污染的水質(zhì)時,在設(shè)計、施工、調(diào)試和運行所積累的經(jīng)驗,為這類水廠的建設(shè)提供了有效的借鑒。具有較高的理論和實踐價值。
本文榮獲《中國給水排水》2013年度“得利滿”優(yōu)秀論文一等獎