[題記]廣州京溪污水處理廠工程整廠處理工藝設備采用“地下全埋式”,分兩層,深20米,項目總投資5. 96 億元, 其中工程費用3. 27 億元, 單位總成本1. 705元/ m3, 單位經(jīng)營成本0. 843 元/ m3, 廠區(qū)用地面積1. 7 hm2, 單位水量占地指標為0. 17 m2/ ( m3/ d) 。是國內(nèi)單位水量占地面積最小的污水處理廠,僅相當于傳統(tǒng)工藝正常占地面積的十分之一。
地下式MB R 工藝在廣州京溪污水處理廠的應用
陳貽龍(廣州市市政工程設計研究院)
廣州京溪污水處理廠工程設計規(guī)模 10 萬 m3/ d, 污水處理采用 M BR 工藝。污水處理廠土建布置采用地下式組團布置形式, 主要處理構筑物設于地下, 地上用作綠化景觀。介紹了污水處理廠的工藝流程、主要構筑物設計情況, 并對主要設計特點和新技術的應用進行分析。
1 工程概況
京溪污水處理廠是廣州市河涌整治重點工程項目之一, 廠址位于沙太路旁金湖貨運場內(nèi), 占地約28 畝( 1 畝=667 m2) 。服務范圍包括沙河涌上游流域的左、右支流及南湖流域, 服務面積為15. 7 km2,服務人口13. 03 萬人。污水處理廠設計規(guī)模10 萬m3/ d, 采用膜生物反應器( M BR) 工藝, 其出水排入沙河涌, 作為沙河涌的景觀補水水源。京溪污水處理廠總體布置采用全地下式組團布置形式, 主要處理構筑物設于地下, 地上用作綠化景觀, 從根本上突破傳統(tǒng)污水處理廠的高程設計理念,創(chuàng)造優(yōu)美的花園式廠區(qū)環(huán)境。
2 工藝設計
2. 1 設計規(guī)模
沙河涌上游及南湖流域采用三種不同方法預測的污水量見表1, 設計流量重點參照河涌實測流量值, 并考慮到污水量逐漸增加的可能, 在設計上留有余地, 從而確定京溪污水處理廠規(guī)模為10 萬m3/ d。2. 2 設計水質(zhì)
京溪污水處理廠的設計進水水質(zhì)根據(jù)服務范圍內(nèi)的監(jiān)測數(shù)據(jù)和廣州市獵德、大坦沙、瀝窖污水處理廠近幾年的運行數(shù)據(jù), 并適當預留有發(fā)展余地來確定。出水水質(zhì)標準須滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》( GB 18918 - 2002) 一級A 標準和廣東省地方標準《水污染物排放限值》( DB 4426 -2001) 第二時段的一級標準的要求, 具體水質(zhì)要求見表2。
2. 3 工藝流程
污水由廠外京溪泵站提升、經(jīng)壓力管輸送進入廠區(qū), 經(jīng)處理后就近排入沙河涌左支流, 作為沙河涌景觀補水。污水處理采用M BR 工藝, 污泥處理采用機械一體化污泥離心濃縮脫水機, 消毒采用紫外線消毒工藝、除臭采用微生物除臭工藝, 具體工藝流程如圖1 所示。2. 4 主要構筑物設計
2. 4. 1 細格柵、曝氣沉砂池及精細格柵
細格柵、曝氣沉砂池與精細格柵合建, 設計規(guī)模為10 萬m3/ d, 土建尺寸48 m * 22. 35 m * 6. 2 m。細格柵渠設3 臺轉鼓式細格柵, 鼓柵直徑2 m, 柵隙寬b= 5 mm, 安裝角度A= 35度, 柵前水深h= 1. 3 m, 過柵流速v= 0. 9 m/ s。曝氣沉砂池設1 座, 分2 格, 停留時間3. 75 min, 水平流速0. 1 m/ s, 曝氣量0. 2 m3空氣/ m3 污水, 曝氣沉砂池鼓風機房設于沉砂池旁,選用羅茨鼓風機2 臺, 1 用1 備, 單臺Q= 20 m3/ min,H = 35 kPa, N= 22 kW。為了保護膜組件, 進一步降低進入MBR 池的SS, 設6 臺轉鼓式精細格柵, 鼓柵直徑2. 4 m, 柵隙寬b= 1 mm, 安裝角度A= 35度, 柵前水深h= 1. 55 m, 過柵流速v= 0. 75 m/ s。
2. 4. 2 M BR 生化系統(tǒng)生化池
設2 座M BR 生化池, 采用改良型A2/ O 生化池, 單座平面尺寸36. 5 m * 54. 05 m, 水深7 m , 生化區(qū)M LSS= 5~ 7 g/ L, 膜區(qū)M LSS= 6~ 8 g/ L, 污泥負荷F w = 0. 07~ 0. 1 kg BOD 5 / ( kg M LSS. d) ,泥齡H= 15~ 20 d, H RT = 7. 43 h, 其中厭氧池為0. 99 h, 缺氧區(qū)1. 99 h, 好氧區(qū)為4. 45 h( 包括膜池1. 6 h) 。膜池污泥回流比R= 150% ~ 300%, 好氧區(qū)混合液回流比R= 150%~ 400%, 缺氧區(qū)至厭氧區(qū)回流比R= 100%。
2. 4. 3 MBR 生化系統(tǒng)膜池
設2 座M BR 膜池, 位于改良型A2/ O 生化池的后端, 對生化后污水進行泥水分離。本工程采用聚偏氟乙烯( PVDF) 中空纖維簾式膜, 設計膜通量為14. 5 L/ ( m2 . h) , 膜孔徑<=0. 1 微米, 共設20 個膜處理單元, 每單元設10 個膜組件。MBR 生化系統(tǒng)平面布置見圖2。2. 4. 4 MBR 生化系統(tǒng)設備間
設備間配置MBR 膜組件系統(tǒng)配套的出水、反洗、循環(huán)、剩余污泥排放等設施。產(chǎn)水泵Q= 320 m3/ h,H = 14 m, N = 22 kW, 共22 臺, 2 臺備用; 反洗泵Q=360 m3/ h, H = 12 m, N = 18. 5 kW, 2 臺, 1 用1 備; 循環(huán)泵Q= 350 m3/ h, H = 10 m, N = 18. 5 kW, 2 臺; 剩余污泥泵Q= 100 m3/ h, H = 15 m, N= 7. 5 kW, 2 臺;真空泵Q= 3. 4 m3/ m in, 真空度700 mmH g, 2 臺, 1用1 備; 中水水泵Q = 50 m3/ h, H = 30 m, N =7. 5 kW, 3 臺, 2 用1 備; 空壓機Q = 0. 8 m3/ min,P= 0. 65 M Pa, N = 7. 5 kW, 2 臺, 1 用1 備; 儲氣罐V= 2. 5 m3, P= 0. 8 MPa, 1 座。
2. 4. 5 紫外消毒
本工程MBR 系統(tǒng)超濾膜能有效截留絕大部分細菌( 粒徑0. 2~ 50 微米) 和部分病毒, 出水基本可以達到了糞大腸菌群數(shù)<=1 000 個/ L 的排放標準。為安全起見, 仍考慮設管式紫外線消毒設備,嚴格控制出水糞大腸菌群數(shù)。管式紫外線消毒裝置Q= 2. 5 萬m3/ d, N = 45 kW, 設4 套, 安裝于MBR 設備間。
2. 4. 6 鼓風機房
鼓風系統(tǒng)為生化供氧和膜吹掃供風, 土建尺寸為29. 4 m * 21. 75 m * 8. 1 m, 安裝8 臺空氣懸浮離心鼓風機, 其中生化鼓風機Q= 158 m3/ min, H = 79kPa, 4 臺, 3 用1 備; 膜曝氣鼓風機Q= 171 m3/ min,H = 59 kPa, 4 臺, 3 用1 備。
2. 4. 7 膜清洗加藥間
MBR 生化系統(tǒng)配套設1 座清洗加藥間, 土建尺寸為14. 7 m * 13. 74 m * 5. 15 m, 設置3 個儲藥罐,V= 20 m3, 分別儲備酸、堿和NaClO 三種藥劑, 加藥系統(tǒng)分在線和離線兩種方式。離線清洗泵Q =20 m3/ h, H = 0. 12 M Pa, N = 4 kW, 2 臺, 1 用1 備;在線清洗計量泵Q= 1 m3/ h, H = 0. 4 M Pa, N =0. 37 kW, 6 臺, 3 用3 備。
2. 4. 8 除磷加藥間
設1 座除磷加藥間, 為生物反應池投加除磷藥劑, 土建尺寸為14. 7 m* 13. 74 m * 5. 15 m, 除磷藥劑采用液體硫酸鋁, 儲藥池容積V= 68. 5 m3, 儲存時間30 d, 加藥泵Q= 800 L/ h, H = 30 m, N = 2. 25 kW,3 臺, 2 用1 備。
2. 4. 9 污泥濃縮脫水間及儲存系統(tǒng)
按10 萬m3/ d 設計, 土建尺寸為19. 25 m *22. 5 m * 5. 8 m , 污泥量12. 94 tDS/ d, 進泥含水率99. 2%, 出泥含水率75% ~ 78%。內(nèi)部設2 座儲泥池, 土建尺寸為9. 3 m * 3 m * 3. 3 m, 儲泥時間為1 h, 安裝2 臺攪拌器, 單機功率N = 2. 2 kW。脫水間安裝3 臺一體化離心濃縮脫水機, 單機Q =55 m3/ h, 主機功率N = 55 kW, 輔助電機功率N =11 kW。脫水污泥設2 個料倉儲存, 單個料倉有效容積V = 100 m3 。
2. 4. 10 生物除臭
設計對該廠采用全面除臭, 預處理區(qū)、生化處理區(qū)及污泥處理區(qū)均進行臭氣收集, 分區(qū)集中除臭, 采用填料式生物除臭系統(tǒng)。生化處理區(qū)設2 套除臭裝置, Q= 40 000 m3/ h; 預處理區(qū)、污泥處理區(qū)共用1套除臭裝置, Q= 22 000 m3/ h。
3 設計特點
3. 1 全地下組團布置形式
采用全地下組團布置具有以下特點:
( 1) 處理構筑物全地下集約化、模塊化布置, 大大減少污水處理廠的占地, 節(jié)省用地費用。
( 2) 減少了構( 建) 筑物間相互連接的工程量,降低能量損耗。
( 3) 臭氣在地下層進行收集并分區(qū)域集中除臭, 避免臭氣外溢對周邊環(huán)境的影響。
( 4) 污水處理廠上部空間土地充分考慮綠化和景觀, 美化污水處理廠的環(huán)境。
3. 2污水處理采用先進的M BR 工藝
MBR 工藝具有以下特點:
( 1) 高效而穩(wěn)定的泥水分離效果, 出水水質(zhì)好且穩(wěn)定。
( 2) 實現(xiàn)生物反應池水力停留時間( H RT ) 和污泥齡( SRT ) 的完全分離, 使運行控制更加靈活穩(wěn)定。
( 3) 具有很高的污泥濃度, 抗沖擊負荷的能力強, 反應池體積小, 占地少。
( 4) 模塊化設計, 結構緊湊, 易于實現(xiàn)一體化控制, 便于管理。
3. 3 土建結構優(yōu)化設計
( 1) 控制性處理構筑物結構優(yōu)化布置。本工程采用全地埋式, 用地面積較為緊張, 且上部空間須有效利用, 在設計中對沉砂池、生物反應池等處理構筑物的組團式結構布置按以下原則進行優(yōu)化: 各控制性處理構筑物均采用框架結構; 各控制性處理構筑物之間盡量不留空間, 直接連通, 形成組團式結構以節(jié)省占地面積和工程投資。
( 2) 基坑設計優(yōu)化。京溪污水處理廠基坑平面尺寸約為160 m * 80 m , 基坑深度約12~ 15 m。擬建工程部分構筑物施工環(huán)境較差, 東側緊靠5~ 7 層民房, 西側為規(guī)劃河涌, 且有一座110 kV 高壓電塔,北側有一座在建民房。根據(jù)地質(zhì)鉆探報告及地形條件, 經(jīng)技術經(jīng)濟比選, 基坑支護結構采用密排約為 1 000鉆/ 沖/ 旋挖孔灌注樁加三道鋼筋混凝土桁架內(nèi)支撐, 為提高基坑的防水效果, 在基坑外兩鉆孔樁間再加約 1 000 三管旋噴樁作止水帷幕。該方案整體性好, 基坑變形小, 施工時對周邊環(huán)境影響較小, 安全性高。
3. 4 先進、可靠的儀表及自控技術
京溪污水處理廠先進、可靠的儀表及自控技術主要體現(xiàn)在以下幾方面:
( 1) 京溪污水處理廠的集中管理、分散控制系統(tǒng)由一個中央控制站和多個現(xiàn)場控制站和所屬分控站、高速數(shù)據(jù)通道組成, 保證了污水處理廠的運行控制靈活、可調(diào)、簡便和穩(wěn)定、可靠。
( 2) 設置在線檢測儀表、CCTV 閉路電視監(jiān)控、安保紅外線、消防自動報警等自控系統(tǒng)。
( 3) 增設現(xiàn)代化的“電力自動監(jiān)控系統(tǒng)”, 對京溪污水處理廠的高低壓配電系統(tǒng)、變壓器、直流屏、UPS 電源系統(tǒng)等實施自動監(jiān)測( 高壓系統(tǒng)可控制) ,實現(xiàn)電力系統(tǒng)的自動化, 提高供配電系統(tǒng)運行的可靠性。
3.5 安全、有效的通風系統(tǒng)
京溪污水處理廠地下處理構筑物除單獨加蓋除臭外, 地下其余空間均考慮機械通風, 主要包括兩部分:
( 1) 地下空間通風: 地下空間排風總風量87 000 m3/ h, 采用活性炭吸附消毒除臭處理后排至高空排放塔內(nèi)高空排放。
( 2) 地下空間防排煙: 地下空間按建筑防火分區(qū)布置劃分防煙分區(qū), 排煙量按防煙分區(qū)每小時每平方米建筑面積60 m3計算, 而當排煙設備負擔兩個或兩個以上防煙分區(qū)時, 排煙量按排煙系統(tǒng)擔負排煙區(qū)域中最大防煙分區(qū)120 m3/ ( m2 . h) 計算, 補風量按不小于排煙量50% 計算, 防排煙設備考慮10% 的漏風量。
3.6 可靠、合理的消防系統(tǒng)
根據(jù)京溪污水處理廠區(qū)的火災特點及可燃物性質(zhì), 整個廠區(qū)不同部位采取不同的消防系統(tǒng), 形成安全可靠、經(jīng)濟合理的消防系統(tǒng), 主要體現(xiàn)在以下幾方面:
( 1) 建筑防火分類和耐火等級: 生產(chǎn)火災危險性分類為丁類, 建筑耐火等級地面為二級, 地下空間為一級。
( 2) 地下空間設防火分區(qū)10 個, 其中負一層防火分區(qū)7 個, 負二層防火分區(qū)3 個。
( 3) 整個廠區(qū)按同一時間發(fā)生一處火災考慮,沿廠區(qū)道路設有室外消火栓系統(tǒng), 綜合樓和地下空間設置室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng), 并在地下空間設自動噴水滅火系統(tǒng), 所有建筑物均配備手提滅火器, 柴油發(fā)電機房設置全淹沒式氣體滅火系統(tǒng)。
( 4) 采用消防控制中心報警系統(tǒng), 對火災自動報警系統(tǒng)、火災事故廣播、消防通信系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防水泵等進行集中管理、監(jiān)測和控制。
4 技術經(jīng)濟指標
京溪污水處理廠工程項目總投資5. 96 億元, 其中工程費用3. 27 億元, 單位總成本1. 705元/ m3, 單位經(jīng)營成本0. 843 元/ m3, 廠區(qū)用地面積1. 7 hm2, 單位水量占地指標為0. 17 m2/ ( m3/ d) 。
5 結語
京溪污水處理廠目前正在建設中, 采用先進的MBR 污水處理工藝, 主要處理構筑物采用地下式組團布置形式, 建成后每年可截留大量的污染物, 預計污染物削減量可達到BOD 55 475 t/ a, COD 8 395t/ a, SS 7 665 t/ a, NH3 - N 912. 5 t/ a, TN 730 t/ a,TP 146 t/ a, 控制和削減了沙河涌上游及南湖流域排入珠江的水污染負荷, 改善了廣州珠江河段水環(huán)境質(zhì)量, 保護廣州市的飲用水源, 其環(huán)境、社會效益顯著。
參考文獻略。
本文來自《給水排水》雜志2010年第7期。
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