污水廠污泥深度脫水工程的優(yōu)化探討
程文1,耿震1,張新彥2
(1.無錫市政設計研究院有限公司,江蘇無錫214072;2.無錫市排水總公司,江蘇無錫214072)
摘要:介紹了無錫市某污水處理廠污泥深度脫水工程的工藝流程及主要建(構)筑物情況,重點分析了在系統(tǒng)運行中易出現(xiàn)的問題及優(yōu)化措施,經(jīng)過優(yōu)化后的污泥脫水系統(tǒng)生產(chǎn)能力約可以提高10%~20%。本工程對于類似項目的新建工程和現(xiàn)有工程的優(yōu)化具有較大的參考意義。
無錫市主城區(qū)某污水處理廠污泥深度處理工程設計處理規(guī)模為210 m3/d(含水率為80%),脫水后污泥含水率穩(wěn)定保持在60%以下,泥質符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置混合填埋泥質》(CJ/T 249—2007)的要求,達到填埋場混合填埋的要求。該項目2012年初開工建設,2012年下半年建成投產(chǎn)運行,項目的實施有效分擔了無錫市主城區(qū)污泥出路難的問題,解決了污水廠的后顧之憂。
1 污泥深度脫水工程介紹
1.1 污泥深度脫水工藝流程
廠區(qū)四期工程產(chǎn)生的濃縮污泥(含水率約98%)和太湖新城污水處理廠的脫水污泥(含水率約80%)按照10 ∶1(100 m3的濃縮污泥和10 m3的脫水污泥)的比例在調(diào)理池中進行充分混合;混合完成后,按照比例加入聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、生石灰(CaO),通過耙式攪拌機充分攪拌;最終,通過低壓和高壓兩種污泥螺桿泵將調(diào)理好的含水率約為96%的混合污泥壓力輸送至隔膜式板框壓濾機中進行深度脫水。
工藝流程見圖1。
圖1 污泥深度脫水工藝流程
1.2 主要建(構)筑物設計
本工程主要建(構)筑物包括:污泥濃縮池、卸料間、調(diào)理池、綜合處理車間。同時,配套建設有石灰投加系統(tǒng)、生物除臭系統(tǒng)、干泥料倉等。污泥濃縮池2座,尺寸為Ø16.0 m×5.0 m;卸料間1座,尺寸為14.0 m×13.0 m;污泥調(diào)理池4座,尺寸為Ø6.0 m×5.0 m;綜合處理車間1座,尺寸為31.7 m×31.5 m;干污泥料倉2座,有效容積為60 m3。
本工程核心設備為4臺隔膜式板框壓濾機(3用1備),每天運行4個周期,每個周期4 h(進料1.5 h,壓榨1.5 h,卸料1.0 h),總運行時間為16 h,單臺最大處理能力為80 t/d(含水率80%計),考慮到遠期規(guī)劃,預留1臺機位。其余主要設備:板框壓濾機4臺(3用1備),F=800 m2,N=23 kW;低壓進料泵4臺,變頻控制,Q=180 m3/h,H=600 kPa,N=45 kW;高壓進料泵4臺,變頻控制,Q=40 m3/h,H=1.2 MPa,N=30 kW;隔膜壓榨泵4臺,變頻控制,Q=20 m3/h,H=2 MPa,N=18.5 kW;清洗水泵2臺(1用1備),Q=215 L/min,H=8 MPa,N=45 kW;空壓機2臺(1用1備),Q=11.5 m3/h,P=1.0 MPa,N=75 kW。
2 系統(tǒng)易出現(xiàn)問題分析
本工程從投產(chǎn)運行至今已2年多,各項指標及數(shù)據(jù)均達到了設計的要求,運行效果良好。通過2年來對該項目現(xiàn)場運行的跟蹤與調(diào)查,系統(tǒng)在運行過程中存在以下問題:
① 石灰投加系統(tǒng)。本工程按照絕干污泥處理量5%的量進行生石灰的投加,石灰儲罐的容積按照滿足不低于5天的石灰投加量進行設計,石灰儲罐的有效容積為10 m3。在實際生產(chǎn)過程中,石灰的投加量為絕干污泥量的7%以上,且儲罐中有效生石灰的量僅占石灰量的75%~90%,儲罐中石灰僅夠污泥深度脫水約3天的使用量,需要頻繁進行生石灰的補充,增加了成本和勞動強度。
② 污泥進料系統(tǒng)。本工程高、低壓污泥進料泵選用螺桿泵,采用填料密封方式。在實際生產(chǎn)過程中,填料密封的螺桿泵出現(xiàn)了比較嚴重的漏泥現(xiàn)象,造成現(xiàn)場環(huán)境臟亂,影響系統(tǒng)運行。
③ 污泥脫水系統(tǒng)。污泥進料完成后需進行污泥的反吹掃,對壓濾機中心進泥管中的殘留污泥及膜腔內(nèi)的濾液進行反吹洗,反吹污泥通過壓濾機一端設置的DN100反吹污泥管回流至調(diào)理池中。在實際生產(chǎn)過程中,反吹污泥并未由反吹污泥管進入調(diào)理池,而是經(jīng)由濾液水排放管排放至廠區(qū)污水管網(wǎng),導致不承壓的濾液水排放管管內(nèi)壓力過高,管道出現(xiàn)破損現(xiàn)象。
④ 污泥卸料系統(tǒng)。工程設計采用自動拉板污泥卸料系統(tǒng),同時配套機械震打裝置,實現(xiàn)全自動污泥料卸料操作。在實際生產(chǎn)過程中,污泥自動卸料的功能基本能夠實現(xiàn),但出現(xiàn)了污泥易粘濾布的情況,濾布每2~3天就需要進行清洗,增加了勞動強度,影響污泥處理效率。
⑤ 其他。因PAC溶液屬于中強酸溶液,加藥泵進口和出口管路上的閥門雖然采用的是不銹鋼304甚至是316L材質,但是仍然容易遭液體腐蝕,需要經(jīng)常更換,費用高。
3 解決對策與優(yōu)化措施
針對工程在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的相關情況,從設計、設備以及現(xiàn)場運行管理方面提出了解決對策和優(yōu)化措施,具體如下:
① 針對石灰投加系統(tǒng)出現(xiàn)的情況——生石灰的有效存儲量僅為3天左右,設計將現(xiàn)狀的石灰儲罐進行加高處理,將有效容積增至約20 m3,石灰系統(tǒng)其他配置不變,可以保證生產(chǎn)運行1個星期所需的石灰量。國內(nèi)主流的污泥深度脫水工藝,大多需投加生石灰,設計時需仔細核算生石灰用量,同時考慮石灰粉中生石灰的有效成分。
② 污泥進料系統(tǒng)所使用的是填料密封污泥螺桿泵,運行中出現(xiàn)了漏泥現(xiàn)象。在改為機械密封成本較高的情況下,考慮為每臺螺桿泵增加了水循環(huán)系統(tǒng),循環(huán)廢水通過污泥泵坑的集水坑由小型潛污泵排出,就近接入廠區(qū)污水管網(wǎng)。
③ 在壓縮空氣系統(tǒng)對板框壓濾機進行污泥吹掃的時候,出現(xiàn)了反吹污泥由濾液水管排出,并破壞濾液水管的情況。通過檢查分析原因,在濾液水管上加裝了控制閥門,同時對反吹污泥管進行改造,直接架空進入調(diào)理池。經(jīng)過優(yōu)化后,問題得到解決,運行良好。
④ PAM(高分子絮凝劑)的過量投加容易引起污泥黏濾布的情況,本工程PAM(0.1%~0.3%質量濃度)的投加量為干污泥量的0.1%~0.5%(質量分數(shù)),實際操作中忽略了80%脫水污泥中的PAM含量。通過控制PAM的藥劑投加量,污泥黏濾布的情況得到了明顯的改善。
⑤ 針對PAC加藥泵進口和出口管路上的閥門容易銹蝕的問題,采取了合成塑料內(nèi)襯氟的閥門組件,使用后效果較好。
4 優(yōu)化效果分析
針對工程運行過程中出現(xiàn)的情況,經(jīng)過分析原因,采取有效措施進行了優(yōu)化,對優(yōu)化前后污泥脫水系統(tǒng)生產(chǎn)能力的分析結果表明,污泥脫水效率可以提高10%~20%,產(chǎn)能得到明顯提升。
5 結語
① 該項目所采用的污泥深度脫水工藝在國內(nèi)應用廣泛,在設計和實際的生產(chǎn)運營中,可能會出現(xiàn)同樣的一些問題,該項目的實施具有較大的參考價值。
② 經(jīng)過優(yōu)化后的污泥脫水系統(tǒng)生產(chǎn)能力約可以提高10%~20%,產(chǎn)能得到明顯提升。
(本文發(fā)表于《中國給水排水》雜志2015年第16期“設計經(jīng)驗”欄目)