污泥側(cè)流生物強化技術(shù)在安徽某污水廠升級改造工程上的應(yīng)用
1、污水廠升級改造面臨的挑戰(zhàn)
-
大部分運行的污水廠需要從二級、一級B標準升級到一級A標準(GB18918-2002);
-
很多污水廠沒有可征用的土地用于升級改造;
-
設(shè)計的進水水質(zhì)和實際的進水水質(zhì)不同,很多面臨工業(yè)偷排;
-
實際的C/N比低于設(shè)計C/N比,沒有足夠的碳源滿足生物除氮和生物除磷的要求以實現(xiàn)出水達到一級A標準要求;
-
地方政府和投資人面臨財務(wù)壓力:需要采用投資成本和運行成本較低的技術(shù)。
2、安徽某污水廠簡介
-
處理能力:100,000噸/天;
-
卡魯塞爾2000氧化溝工藝;
-
部分出水指標無法滿足一級A標準要求,如NH3-N,TN, TP等;
-
沒有足夠的土地用傳統(tǒng)的工藝對污水廠升級改造;
-
工業(yè)排放超出限值;
-
手動控制無法適應(yīng)不可預(yù)測的進水變化。
3、安徽某污水廠設(shè)計和實際進水水質(zhì)對比(mg/l)
COD |
BOD5 |
SS |
NH3-N |
TN |
TP |
|
設(shè)計進水水質(zhì) |
400 |
170 |
200 |
30 |
45 |
3 |
實際進水水質(zhì) |
280 |
105 |
130 |
52 |
60 |
2.5 |
-
采用實際進水水質(zhì)用于升級改造設(shè)計
-
實際的C/N比:2左右
改造前的出水水質(zhì),2013年(mg/l)
COD |
BOD5 |
SS |
NH3-N |
TN |
TP |
|
2013年實際出水 |
41.4 |
13.9 |
13 |
6.6 |
13.4 |
0.63 |
一級B要求 |
60 |
20 |
20 |
8 |
20 |
1 |
一級A要求 |
50 |
10 |
10 |
5 |
15 |
0.5 |
4、污泥側(cè)流生物強化技術(shù)簡介
SSH工藝原理
5、SSH工藝實現(xiàn)生物除磷
在傳統(tǒng)厭氧池中的PHB菌
在SSH池中的PHB菌
6、ARP工藝的優(yōu)勢
-
在現(xiàn)有的有限空間采用現(xiàn)有的設(shè)施升級改造;
-
采用相當于主生物池20%的池容的ARP池可以實現(xiàn)提高最大66%的有機負荷能力;或最大100%的水力負荷能力。
7、安徽某污水廠升級改造的設(shè)計及調(diào)整
-
原厭氧池和選擇池改為ARP+SSH工藝池: 4562曝氣頭, 4個潛水攪拌器, 2個潛水泵。
-
新建一個鼓風(fēng)機房:五個帶變頻調(diào)節(jié)的羅茨鼓風(fēng)機。
-
在卡魯塞爾氧化溝中新安裝12臺攪拌器。
-
污泥回流泵配備變頻調(diào)節(jié)器。
8、在線控制:可安裝在線氨氮儀,硝酸鹽儀,磷酸鹽儀,溶氧儀,流量計,污泥流量計,污泥濃度計等,從而實現(xiàn)下述功能:
-
生物除氮控制模塊;
-
生物除磷控制模塊;
-
回流污泥控制模塊;
-
等等
9、污水廠改造后
鼓風(fēng)機房
ARP池
SSH池
通過安裝更多的攪拌器優(yōu)化攪拌
10、進水和出水NH3-N對比(2013和2014年)
11、進水和出水TN對比(2013和2014年)
12、進水和出水TP對比(2013和2014年)
13、升級改造前/后的出水對比
項目 |
COD |
BOD5 |
SS |
NH3-N |
TN |
TP |
||||||
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
進水 |
出水 |
|
2013年 |
161.3 |
41.4 |
70.3 |
13.9 |
96 |
13 |
32.6 |
6.6 |
41.3 |
13.4 |
1.68 |
0.63 |
2014年 |
170.8 |
36.3 |
62.6 |
7.7 |
104 |
8.0 |
27.3 |
2.9 |
31.5 |
10.4 |
2.01 |
0.32 |
-
所有指標達到一級A標準。
-
氮和磷的出水指標更穩(wěn)定。
-
在低C/N比的情況下實現(xiàn)生物除磷,并無化學(xué)藥劑投加。
-
沒有額外征地。
14、費用的節(jié)省
-
沒有采用化學(xué)藥劑(鐵鹽或鋁鹽)而采用生物法除磷,總磷出水指標為0.32 mg/l,低于0.5mg/l要求。
-
沒有投加碳源而實現(xiàn)了出水總氮達標,總氮出水指標為10.4mg/l,低于15mg/l要求。
-
電耗增加5-10% (2013年噸水電耗為0.26kwh/m3).
轉(zhuǎn)載:氧化溝設(shè)計運行咨詢站