10月17日23時06分,中國石化首套污泥減量化裝置在濟(jì)南煉化一次開車成功。這套投資近千萬元的裝置從破土動工到建成投用,僅用六十天。該裝置的投用,最大限度減少危險廢物的產(chǎn)生,助力企業(yè)綠色發(fā)展。
近年來,濟(jì)南煉化持續(xù)建設(shè)更高水平的精優(yōu)強(qiáng)美綠色企業(yè),最大限度降低三廢產(chǎn)生。污水處理過程產(chǎn)生的“三泥”主要包括池底罐底泥、浮渣和活性污泥,含油含水率85%左右。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)減排降費(fèi),濟(jì)南煉化各相關(guān)部門、單位協(xié)力攻關(guān),決定通過新增污泥減量化裝置實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
污泥減量化裝置,采用間接加熱脫附技術(shù)處理含油污泥,油水冷凝回收,干化渣土外委處置,實(shí)現(xiàn)渣土及油、水分離,同時達(dá)到油、水回收利用目的。干化后渣土含油含水率低于10%,減量率75%以上,實(shí)現(xiàn)危廢資源化利用,同時大幅降低企業(yè)成本費(fèi)用。
關(guān)鍵詞:濟(jì)南煉化一次開車污泥減量化裝置
摘要:10月17日,歷經(jīng)60天的奮戰(zhàn),投資近6000萬元的濟(jì)南煉化污泥減量化裝置投產(chǎn)并一次性開車成功,這也是中石化系統(tǒng)內(nèi)首套投產(chǎn)的污泥減量化裝置。
中國石化新聞網(wǎng)訊 10月17日,歷經(jīng)60天的奮戰(zhàn),投資近6000萬元的濟(jì)南煉化污泥減量化裝置投產(chǎn)并一次性開車成功,這也是中石化系統(tǒng)內(nèi)首套投產(chǎn)的污泥減量化裝置。
8月中旬,濟(jì)南煉化污泥干化工藝設(shè)備設(shè)施開始動工建設(shè),報(bào)廢的舊流程所帶配套儀表、池、罐以及機(jī)泵電機(jī)開始集中拆除清理工作,污泥干化項(xiàng)目配套設(shè)施浮渣罐G211實(shí)施清罐工作,鋼結(jié)構(gòu)安裝工作陸續(xù)展開。10月初,重達(dá)42噸的關(guān)鍵設(shè)備污泥干化模塊成功落位到對應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)上,污泥減量化撬裝設(shè)備一次吊裝成功,各個設(shè)備間大小組件的連接工作次第完成。
在新裝置建成之前,濟(jì)南煉化外運(yùn)污泥存在著含水率較高、交通運(yùn)輸不便、外運(yùn)頻率高、運(yùn)輸方式單一受限等多種不利因素,處置成本不斷提高。濟(jì)南煉化污泥減量化裝置投產(chǎn)后,采用間接加熱脫附技術(shù)處理脫水后的含油污泥,油水冷凝回收,干化渣土外委處置,實(shí)現(xiàn)渣土、油水分離以及油水回收利用的目的,固態(tài)化的污泥儲存和運(yùn)輸將更加方便安全,最大限度減少危廢物的產(chǎn)生,對環(huán)境造成傷害的風(fēng)險系數(shù)降至最低。從目前運(yùn)行狀態(tài)來看,濟(jì)南煉化干化后渣土含油水率低于10%,減量化率超過75%,每日降低危廢產(chǎn)量達(dá)6萬噸,實(shí)現(xiàn)危廢資源化利用,降低成本2萬余元,助力濟(jì)南煉化綠色發(fā)展。
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