廢鹽泥脫硫增效逾千萬
近日,山東;瘓F熱電分公司脫硫系統(tǒng)脫硫劑改廢鹽泥系統(tǒng)改造項目,獲中海石油煉化有限責(zé)任公司技術(shù)革新貢獻獎。該項目每年降本增效1100余萬元,有效降低了脫硫成本。
該公司新廠的6#~12#爐爐外脫硫系統(tǒng)原采用濕式石灰石/石膏法脫硫工藝,利用石灰石細(xì)粉顆粒作為脫硫劑,所需石灰石粉由自己加工,導(dǎo)致環(huán)保成本較高。經(jīng)調(diào)查分析,;儔A廠產(chǎn)生的廢鹽泥含有氫氧化鎂、碳酸鈣,具有與石灰石粉相同的成分,且顯堿性。如果用廢鹽泥代替石灰石粉進行脫硫,既能達到以廢治廢,又能降低脫硫成本。
純堿廠產(chǎn)生的廢鹽泥量為300m3/h左右,能夠滿足熱電公司鍋爐煙氣鹽泥脫硫用量。該公司經(jīng)過反復(fù)實驗,攻克了pH值太高容易導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢、pH值太低容易造成設(shè)備腐蝕且脫硫效果較差的控制鹽泥pH值關(guān)鍵技術(shù)。隨后,他們實施了脫硫廢鹽泥管線改造項目,將原來直接送到排渣場的廢鹽泥管線改送熱電公司爐外脫硫系統(tǒng),并加裝自調(diào)裝置,以穩(wěn)定去熱電脫硫系統(tǒng)的廢鹽泥流量,脫硫后的石膏漿液再送純堿廠廢液槽,經(jīng)廢液泵送到排渣場。
采用濕式廢鹽泥/石膏法脫硫工藝取代濕式石灰石/石膏法脫硫工藝進行爐外脫硫成功,實現(xiàn)了以廢治廢的目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計,該公司萬噸蒸汽消耗石灰石粉量由改造前的268.34噸降至目前的62.21噸,每年可節(jié)約石灰石用量近15萬噸、降本增效1100余萬元,有效降低了脫硫成本。該工藝創(chuàng)新可在國內(nèi)具備條件的循環(huán)流化床鍋爐電廠推廣應(yīng)用,具有可觀的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。