某豬場老板求助:“1噸污水處理成本高達12元!怎么優(yōu)化工藝才能便宜點?”
每天上午11點,關(guān)注我學習更多水處理知識!
編輯|胖先生的水處理日記
來源|學員提問
文章頭圖和內(nèi)容無關(guān),是我網(wǎng)上搜索來湊數(shù)的。
如果您要覺得不方便使用,請聯(lián)系我刪除,感謝。
另外今晚(10月17日周四)7:30,咱們接著講AAO系列課程的第8個板塊內(nèi)容,SV30的觀測要點。
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咱閑話少說,書歸正文。
周一晚上,一位水友咨詢我,說他是做生豬養(yǎng)殖的,目前廢水處理成本居高不下,想問問我是不是他們工藝設計的問題,如果是,該怎么優(yōu)化?
說完,水友給我發(fā)了一系列的資料。
我當時正在直播,所以沒來得及回復人家,過后我看了看,覺得可以作為一篇日記的素材,干脆就來個一箭雙雕,既回答了水友提問,又完成了今天的發(fā)文任務。
簡直不要太nice!
接下來簡單說下水友的工藝流程和基本參數(shù)。
▲水友污水處理站的大概工藝流程圖
仔細梳理這個流程,別看方塊超多,其實工藝并不復雜,就是個厭氧+2級AO工藝。
主要池子的容積如下所示:
(1)V1#A池=80m³;
(2)V1#O池=100m³;
(3)V2#O池=100m³;
(4)V3#O池=100m³;
(5)V4#O池=400m³;
(6)V1#A池=80m³;
(7)V1#O池=100m³;
(8)V2#O池=100m³;
(9)V3#O池=100m³。
超越流量和內(nèi)外回流流量如下所示:
(1)1#調(diào)節(jié)池超越到1#A池的流量Q=0.5m³/h;
(2)1#調(diào)節(jié)池超越到2#A池的流量Q=0.2m³/h;
(3)1#調(diào)節(jié)池到厭氧池的流量Q=3m³/h,相當于總進水量Q=3.7m³/h;
(4)4#O池到1#A池的內(nèi)回流流量Q=10m³/h,相當于內(nèi)回流比R=2.86;
(5)1#二沉池到1#A池的外回流流量Q=3m³/h,相當于外回流比r=0.86;
(6)7#O池到2#A池的內(nèi)回流流量Q=13m³/h,相當于內(nèi)回流比R=3.51;
(7)2#二沉池到2#A池的外回流流量Q=3m³/h,相當于外回流比r=0.81。
根據(jù)水友發(fā)來的數(shù)據(jù),基本如下所示:
(1)1#調(diào)節(jié)池出水COD=11000mg/L,氨氮=1800mg/L。
(2)2#調(diào)節(jié)池出水COD=5700mg/L,氨氮=1900mg/L。
(3)1#二沉池出水COD=900mg/L,氨氮=50mg/L。
(4)2#二沉池出水COD=800mg/L,氨氮=40mg/L。
Ps:水友外排標準沒有總氮要求,因此都沒測。
水友的問題是運行成本太高,算人工成本,都12元/m³了,他想往下降一降。
我繼續(xù)詢問了這12元的構(gòu)成,如下所示:
(1)電費510元/天,包括水泵和風機;
(2)藥劑費110元/天,主要是NaOH的錢;
Ps:1級AO系統(tǒng)中5個池子的pH值依次是7.71、7.69、7.01、6.54、5.89。
2級AO系統(tǒng)中4個池子的pH值依次是6.31、6.13、5.78、5.41。
可見水友的這套2級AO系統(tǒng),對堿度的消耗非常之大。
(3)末端芬頓氧化系統(tǒng)折算的噸水藥劑成本為3.5元/m³。
這樣算下來,平均一噸水的運行成本=(510+110)÷(3.7×24)+3.5=10.48元/m³。
再算上人工成本,基本就在12元/m³左右了。
那水友這個項目,要想降本增效,該怎么搞呢?
首先,人工肯定是動不了的。
把人全裁了,你總不能讓水友自己親自下場吧,人家好歹也是個老板啊......
其次,電費這方面,因為氨氮的去除量是固定的,肯定沒辦法降了,最多也就是現(xiàn)場調(diào)節(jié)下溶解氧,能省一點是一點。
能做文章的地方,就只有水泵和藥劑了。
因為水友現(xiàn)場的兩個AO系統(tǒng),都設置有內(nèi)回流泵,但他的出水卻不要求總氮,按理說可以取消內(nèi)回流,這樣就可以至少節(jié)約10+13=23m³/h流量電費的消耗。
但這里面有兩個問題值得注意:
(1)徹底取消內(nèi)回流的話,硝酸鹽全跑到二沉池去了,非常有可能導致二沉池跑泥;
(2)反硝化能夠回收堿度,可以降低NaOH的消耗,如果徹底取消內(nèi)回流的話,NaOH的消耗還會更大。
如此一消一漲,不見得就省錢。
所以內(nèi)回流不能取消,雖說現(xiàn)場出水不考核總氮,但我們依然不能讓反硝化菌閑著,也得讓它發(fā)光發(fā)熱。
既然不能取消,那降一降回流量行不行?
呵呵,瞧瞧這原水的氨氮值,將近2000mg/L的水平,就僅回流了不到4倍的總流量......
說實話,我甚至都懷疑好氧池里400多的氨氮值,pH但凡高一點,那游離氨不得把硝化菌給摁的死死的?
尤其是1級AO,肯定是不能再降了,再降就怕要出事兒了。
2級AO還可以商量,至于原因,咱們看后文。
內(nèi)回流下降的空間有限,那就剩藥劑這一塊了。
而整個AO系統(tǒng),投加的藥劑,只有NaOH一種。
那NaOH能不能少用點呢?
能!
不知道您各位注意到?jīng)]有,其實水友1#調(diào)節(jié)池,也就是固液分離后的原水C/N是>5的,是比較合適反硝化脫氮的。
Ps:1#調(diào)節(jié)池C/N=11000÷1800=6。
反而是經(jīng)過厭氧后,C/N變得<5了,說明厭氧工藝用力過猛了,導致后續(xù)整個AO系統(tǒng)處于缺碳源的狀態(tài)。
Ps:2#調(diào)節(jié)池C/N=5700÷1900=3。
又由于外排不考核總氮,水友不可能還單獨加碳源。
這就導致其AO系統(tǒng),尤其是2級AO系統(tǒng),反硝化功能是受到抑制的,根本發(fā)揮不出來應有的作用。
那該怎么發(fā)揮反硝化補充堿度的作用呢?
很簡單,就是適當增大1#調(diào)節(jié)池超越進入1#A池和2#A池的水量,同時降低進入?yún)捬鯁卧乃俊?/span>
實際操作時,進水可以每次漲一點,同時密切關(guān)注各單元的COD、氨氮數(shù)據(jù),以不出現(xiàn)較大波動為準。
同時把2#調(diào)節(jié)池和3#調(diào)節(jié)池改造成缺氧池,分別并入1#A池和2#A池中去,用以強化兩個缺氧段內(nèi)反硝化的效率。
這么做的好處是,對于后續(xù)O池來說,氨氮的負荷并沒有增加,因此曝氣量并不用增加。
但由于缺氧效果增強,會強化回收堿度的效果,從而降低好氧池NaOH的用量。
能節(jié)約多少呢?
我嘗試計算了下。
按照水友現(xiàn)在的工藝參數(shù),他1#A池內(nèi)NO3⁻-N的質(zhì)量濃度,應為309mg/L。
怎么計算的呢?
首先看1級AO的總回流比:R=2.86+0.86=3.72。
然后再看一級AO出水的硝酸鹽氮:NO3⁻-N=(1900-50)÷(1+3.72)=392mg/L。
最后再反推1#A池內(nèi)硝酸鹽氮:
NO3⁻-N=392×(3+10)÷(3+10+3.5)=309mg/L。
而1#A池內(nèi)COD的質(zhì)量濃度,僅為1179mg/L,計算方法如下所示:
COD=(11000-900)×0.5+(5700-900)×3÷(3+10+3.5)=1179mg/L。
按照反硝化反應所需C/N=5計算,實際上1#A池能去除的NO3⁻-N,為236mg/L,也就是總量的76.38%。
如果多超越一部分原水,補全COD缺口,讓NO3⁻-N去除率達到正常應該達到的值,也就是309mg/L的話,NaOH投加量勢必能降低!
已知氧化1mol的NH4⁺-N,產(chǎn)生2mol的H⁺,反硝化1mol的NO3⁻-N,產(chǎn)生1mol的OH⁻,具體方程式如下所示:
硝化反應:NH4⁺+2O2→NO3⁻+H2O+2H⁺
反硝化反應:5C+2H2O+4NO3⁻→2N2↑+4OH⁻+5CO2↑
根據(jù)上述原理計算,1#A池內(nèi)每方水多去除73mg/L的NO3⁻-N,理論上就能回收209mg/L的NaOH。
1#A池內(nèi)的流量為16.5m³/h,那就是83kg/d的NaOH。
再看2級AO。
首先計算2#A池內(nèi)的COD質(zhì)量濃度:
COD=[(11000-800)×0.2+(900-800)×3.5]÷(0.2+3.5+13+3)=121mg/L。
就這點量,全發(fā)揮了也才去除121÷5=24.2mg/L硝態(tài)氮,而光1級AO流過來的硝態(tài)氮,就高達392mg/L了。
這說明,就算不用2級AO系統(tǒng)的內(nèi)回流,也足夠2#A池里面的反硝化菌忙活了。
所以如果不打算要2級AO系統(tǒng)回收堿度了,那完全可以把那16m³/h的內(nèi)回流取消掉。
那如果不想取消內(nèi)回流,還打算要盡可能多的回收堿度呢?
可以接著計算2#A池內(nèi)的氨氮值:
(1900×0.2+50×3.5+40×16)÷(3.5+0.2+16)=61mg/L
再計算2#A池內(nèi)的硝態(tài)氮值:
(392×3.5+60.66-121÷5)÷(0.2+3.5+16)=99.42mg/L。
要是能把這99.42mg/L也去除掉的話,就能回收284mg/L的NaOH。
2#A池流量為19.7m³/h,那就是134kg/d的NaOH。
可見如此調(diào)整之后,這部分回收的NaOH,足以彌補水友目前投加的量。
Ps:水友目前一天加50kg的NaOH,但好氧池pH明顯偏低,尤其是5#、6#、7#池。
以上內(nèi)容,就是如何降低NaOH用量的分析。
但無論如何,回收堿度和降低內(nèi)回流,是沒辦法同時做到的,只能在不斷調(diào)整中找到最低的費用。
看到這,我估計咱們得學員要問了:
“胖哥,我記得你在多級AO計算的課上講過,像這種高氨氮廢水,完全可以做到零內(nèi)回流啊,為啥這次就不行了?”
不是不行,是比較難搞,尤其這種已經(jīng)建好了的項目,各級池容都要重新核算,然后大拆大建,這個是水友接受不了的。
所以就算是勉強改動,咱也只能是在現(xiàn)有2級基礎(chǔ)上稍微改改,具體措施如下:
(1)把2#調(diào)節(jié)池,改成A池,加進1#A池中去,增大缺氧反硝化區(qū)域的容積,強化反硝化反應的效率。
(2)把3#調(diào)節(jié)池,改成A池,加進2#A池中去,增大缺氧反硝化區(qū)域的容積,強化反硝化反應的效率。
(3)通過旁路管道,取消1#二沉池,同時取消1#二沉池內(nèi)的回流泵,讓2級AO共用一個二沉池,也即最終的2#二沉池。
(4)2#二沉池外回流點位往前挪,一直到1#A池,回流量不用變。
(5)7#O池內(nèi)回流點位往前挪,一直到1#A池,回流量可以適當降低。
但這里有個問題,那就是降低到多少合適?
說實話,因為水友也沒有一個明確的出水總氮標準,因此原則上肯定是越小越好。
但越小,出水總氮就越高,反硝化效果就越差,回收的堿度就越少。
在一個就是二沉池浮泥的風險也越大。
所以到底降低到多少才行,這還真沒法算,只能通過現(xiàn)場運行的情況一點點調(diào)。
(6)調(diào)整1#調(diào)節(jié)池超越進1#A池的流量,要滿足1#A池內(nèi)碳源的需求量。
(7)調(diào)整1#調(diào)節(jié)池超越進2#A池的流量,要滿足2#A池內(nèi)碳源的需求量。
這兩個到底調(diào)到多少合適,同樣沒法計算,因為一切都是未知數(shù),要靠現(xiàn)場一點點調(diào)。
總之,這個方案的風險比較大,我還是建議水友慎重,就考慮第一種就行了。
好了,今天的內(nèi)容就說到這吧。
那么關(guān)于這個話題,屏幕前的您各位還有什么不同的意見嗎?
歡迎留言區(qū)留言交流!
最后,再說說污廢水處理工程師證書的事兒、
這兩天,胖哥給十幾位水友辦了《污廢水處理工程師》這本證書,價格絕對是全網(wǎng)最低,幾百塊錢就能全部搞定,包下證。
不過我在給人辦理之前,都會詳細說明這本證書的適用人群和價值分析,畢竟很多水友其實是不了解這其中的門道的。
這本證書是由行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的一個培訓合格證書,并非是由國家級部委頒發(fā)的注冊類證書,其含金量自然比不上注冊類和職稱類證書。
所以你要是指望著拿證后,能和注冊類一樣去申請技能補貼、退稅或者掛靠取酬,那就別想了,沒戲。
這本證書的價值,也就是做個求職、投標、上崗時使用。
所以如果你心懷大志,我建議一定要去評職稱、考注冊,這兩類證書的含金量才最高,才是全行業(yè)通用的。
但現(xiàn)實是,很多水友并不具備考注冊或者評職稱的條件。
或者可以考,但因為個人學習能力不足,屢考不中。
如果你屬于這種情況,那可以考慮辦個簡單的污廢水處理工證書。
雖說其價值含金量比不得上述兩種,但有總比沒有強,在同等條件下你有證,那就比沒有的能多加點分,在最終的PK中勝出。
所以如果你覺得的確有需要,可以掃碼加我微信好友咨詢,別的不敢說,絕對給你全網(wǎng)最低價。
-完-
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